1
Май 15
Коллеги, подскажите как справиться с гидратом в затрубе.
Кратко:
При освоении заморозили скважину, пробуем растаплять КОПС температура прокачеваемого раствора (KCL, 1,05) на устье 85гр, на выходе по малому затрубу 65гр., НКТ прогрели получили провал на глубине 900м. (зона ММП 500м.) на выходе нефть+раствор, затруб растеплить не удается. По результатам исследования малогабаритным акустическим прибором в НКТ отмечается увеличение затухания акустического сигнала в интервалах 700-900м связанные с наличием акустического контакта между НКТ и эксплуатационной колонной. Пробовали прокачать ФЛЭК (ВМР) давление в затрубе возрастает до 100 атм больше 300л закачать не удается.
Опубликовано
25 мая 2015
Активность
19
ответов
9307
просмотров
5
участников
4
Рейтинг
ВМР при глухом гидрате не помогает, ему дырка нужна что бы размывать.
Нужно АДПМ подгонять и горячей нефтью в затруб. это наверно единственное что осталось.
принципиален сам способ - растепление. потому что КРСники вряд ли возьмутся за такой "глухарь". хотя заглушиться и дернуть/расходить как следует тоже можно попробовать, только тут риски надо оценить ну и военизированную пожарную часть надо не забыть позвать на всякий.
странно что она на такой глубине образовалась, может это какая то песчаная пробка больше.
Как-то в цеху проводились работы с компанией "ГЕОС" - растепление загидраченной ГК скважины и освоение с помощью композитных систем:
первый случай - замороженная наглухо скважина (+ глубинный манометр на проволке), ВМР в трубки и затруб не шел, качнули в лоб их "химию", после третьей попытки прибор пошел на подъем. Потом на ГФУ вывели, скважина заработала...
второй случай - думали что накопление жидкости на забое ГК скважины, в остановленную скважину в трубки закачали хим композицию, подождали пока она провалится, запустили в работу на ГФУ, хорошо выносило забойку и устьевая температура более 100град (на градуснике шкалы не хватило, телеметрия ушла в зашкал).
ссылка по теме: http://glavteh.ru/files/IP-09-Semenovykh.pdf
точно! химия! Андр, я про нее забыл даже)
Горячего хлористого АДПшкой в затруб и делов-то... Не с первого раза конечно, но должно пойти.
Нету у нас АДПМки :)
Подскажите с кем можно связаться в ООО "ГЕОС"
с визитки:
Ген директор- Семеновых Алексей Николаевич
83463230751
83463249072
89129085044
SemenovykhAN(собака)geos.ru.com
с ним все вопросы и надо решать.
если примените отзыв оставьте только. интересен результат
Нда... У технологов ни хлористого кальция, ни АДП... Как они там работают, бедняги? У нас на промысле всегда запас хлоркальция был. Гидрато-парафиновые пробки на глубинах до 2300 в НКТ размывало на ура. Есть еще вариант: горячего раствора хлористого в нкт, линию от шлейфа отглушить, затруб на факел, подождать. У нас работало всегда. Хотя и ММП конечно нет, но все ж не юга.
Разную химию пробовали применять (в том числе и пенные твердые и жидкие ПАВы с добавками), но как-то она не пошла.
Напишу.
У хлористого только один минус был - он зараза этакая потом вместе с кондёром в трубу шел, а ловили его уже на головных. ЦДП долго с операторами ругался помню. У пенных, кстати вспомнил, была такая особенность - вроде и пеногаситель подавали, но в трубах иногда вспенивало (особенно на промысле). Почему - приезжал умный дядька, рассказывал, что в ряде слчаев по ходу потока пеногаситель оседает на стенках и его концентрация уменьшается, а ПАВ - остается в потоке. Отсюда и повторное вспенивание. Редко, но бывает. У нас поймали как раз.
Как вариант, внутрь основного лифта спустить малый лифт и гонять до растепления большого затруба по малому затрубу, если это гидрат. До этого кривую гидратообразования посмотреть, температуру на 900 м. прикинуть и если там гидраты возможны, тогда так.
Кстати, да, колтюбинговой установкой на кольцо пустить. Здравая мысль, сразу и не вспомнил. Хотя если у них АДПМ нет, то может и колтюбинговой тоже нет.
я так понял раз писали про КОПС, уже подразумевается что трубы малого диаметра уже использовались (на такой глубине нет необходимости лазить с ГНКТ)
Да, это я невнимательно прочитал.
Также было, когда так неделю через мелкую НКТ грели, в итоге попытка выдернуть, потом отворот того, что отворачивается, потом посекционно.
Мы уже три недели греем и дороги нет чтобы посерьезнее завести что-нибудь...
!!!Результат положительный!!!
Провозились мы с этой скважиной с мая 2015г. - сентябрь 2015г.
Рацуха с применением вышеуказанной химии на всех этапах была воспринята в штыки…
Итог, принята как крайняя мера на условиях оплаты только при получении положительного результата. И да эта компания идёт на такие шаги.
Описание скважины:
Разведочная вертикальная.
Эксплуатационная колонна 178х10,4-Е - Н=2030м.
Потайная колонна 127х7,5N-80 - Н=1861,95-1993,06м.
НКТ 73*5,5-Л - Н=1927,40м.
Описание работ с момента появления парафино-гидратной пробки:
При освоении заморозили затрубное пространство скважины предположительно парафиновая пробка.
Растепление скважины циклической закачкой в трубки нагретого (85˚С) солевого раствора на основе KCL (-);
Монтаж КОПС, спуск пера на НКТ-48мм с промывкой по малому затрубу нагретым (90˚С) солевым раствором на основе KCL (-);
Расхаживание подвески НКТ-73мм. с поэтапным (+0,5т.) увеличением веса с 18,6т до 35,0т. (-);
Растепление скважины с нагревом нефти при помощи АДПМ (-);
Растепление скважины циклической закачкой нагретого при помощи АДПМ солевого раствора на основе KCL (-);
По результатам исследования малогабаритным акустическим прибором в НКТ отмечались увеличение затухания акустического сигнала в интервалах 700-900м связанные с наличием акустического контакта между НКТ и эксплуатационной колонной;
Пробовали прокачать ФЛЭК (ВМР) давление в затрубе возрастает до 100 атм больше 300л закачать не удалось, пробовали подкачивать в затрубное пространство CaCL2 (-);
Произвели поинтервальную перфорацию НКТ сообщение с затрубом получили при перфорации на глубине 700м. При подрыве НКТ движение инструмента не наблюдалось.
В итоге пошли с отворотом и поинтервальное извлечением НКТ омывая места прихватов дошли до глубины 836 м. получили жесткую посадку, дальнейшие попытки сработать овершотом не привели к положительным результатам. Попытки подъема НКТ также не привел к положительным результатам.
В итоге 17-22 сентября произвели работы по закачке на голову прихваченного НКТ 73 мм термический состав с выдержкой, 3 раза. При закачке 3 м3 термического состава повысили давление до 150 атм. с выдержкой 1 час, воздействие гидроударами от 0 до 150 атм. в течение 2-х часов. Выполнили, вымыв продуктов реакции, промыли ствол скважины обурочной трубой 127 мм. в интервале 836 – 852 м.
В процессе ловильных работ выполнили расхаживание до 55 т через 1 ч началось движение инструмента вверх, из скважины извлекли всё аварийное НКТ.
какую фирму то привлекли? вышеупомянутую?
Да.
) пример того как форумчане помогли скважину реанимировать)