Разработана и опробована технология глушения скважин высокодисперсными газо-жидкостными смесями, без использования загустителей и утяжелителей т.е. "чистыми" жидкостями.
Технологическая последовательность :
- закачка микро - нано ГЖС (тех.вода с ПАВ + азот) в ПЗП ;
- заполнением ствола скважины тех.водой.
Эффект глушения 7...15 суток. Обычно достаточно для замены устьевого и лифтового оборудования.
Все очень технологично и просто в применении. Освоение скважин после такого глушения легкое, или скважина сама выходит на режим .
Поданы три заявки на изобретения на способ и два устройства для реализации процесса .
На днях планируем промывку газовой скважины с АНПД , с открытым стволом , вертикальную , от осадка - примерно 70 м .
НКТ 73/60,3 мм. , + пакер .
М20 , ГТ 38 с турбонасадкой + насосный агрегат + азотная установка .
Последовательность :
- кальматация ПЗП нано - газожидкостной смесью , + выдержка на крепление (в обшем глушение);
- промывка забоя ;
- извлечение из ПЗП газожидкостной смеси совместно с освоением .
- идет подготовка к промывке .
Начали промывку , промыли с циркуляцией примерно 30 м.. попали в каверну (по гефизике). Подняли турбонасадку , состояние рабочее, заменять не стали , ГТ выпрямили , 3 ч. дали скважине поработать, пошли на спуск с промывкой аккуратно , каверну прошли ! Осталось метров 10 , пока все штатно .
Дошли до забоя , дополнительно промыли интервал газожидкостной смесью - азот+ толуол +газоконденсат. Подняли турбонасадку - живая . Скважина быстро освоилась , вышло прим. 50 м3 воды . Скважина работает . Дебит пока нарастает .
Скважина работает, дебит всех устраивает .
Но !
Незадолго до этого на скважине работал КРС !
1. Глушили гелем !
2. забой не промыли !
3. Сделали пенокислотную обработку !
и сдали скважину !
.
Можно было с КРС провести все эти мероприятия и заодно декальматировать ПЗП - 230 м открытого ствола ! Чем потом через катетор (М20) наводить в скважине порядок .
Заказчики и акционеры есть ! а хозяина нет .
Скважины перестала давать Родине газ !
- Заказчик планирует сделать кислотную обработку.
- Наше мнение - из ПЗП вышла порция полимерного геля , которым глушили перед КРС .
Попросили взять пробу в стволе в интервале перфорации . Будем ждать результата .
Пробу брать нестали , проверили не завалило ли интервал , спустили на проволоке груз - дошли до каверны Сделали пенокислотку .
После долгих мучений, скважина выплюнула практически всю жидкость которая была закачена В ПЗП при КРС, с М20 и при освоении в различных физ-хим сочетаниях и молчит . Полимер ?
Итого : после отдувки азотом и отработки на сепаратор , скважина вышла на 30 % дебита , который был до КРС
Добрый жень. а можно пожалуйста по подробней о параметрах применения? интересует АНПД порядка 50 атм, и температурой пласта +13 оС?
глубина порядка 2000, горизонтальные, НГКМ, В.Сибирь, пластовое 141, по гидростатике 190, температура пласта +13. Скважины в основе нефть, но будут и газовые. Конечно вопрос возникает как такое грамотно глушить? Буду благодарен, если по подробнее о составах, названиях, критериях и технологии применимости?
коллектор терригенный.
Если АЗОТКИ есть, рассмотрим Ваши предложения .
Пишите в личку .
Возобновлю тему. интересуют составы и методики глушения сеноманских скважин Газпромом. если есть у кого инфа практического характера. просьба поделиться.
Встречал глушения на сеномане Уренгоя эмультоном, водометанолом (ВМР), водоконденсатом (ВКР). Ну там пластовое давление текущее - в пределах первых двух десятков кгс/см2